大明的火炮厂里,生铁练成了较纯的钢,孙和鼎有点不解,问吴应熊:“大人,你怎么知道这好铁,哦,不是,是钢的炼法?”
吴应熊笑道:“大明以前生铁的质量不行,我观察了一段时间,要么是火候问题,要么就是焦炭的问题。在这两个方面下功夫,钢铁的质量自然就高了。”
吴应熊恢复了大明京城的火炮厂后,就亲自来考察过。当时年老的铁匠们向他诉苦:“大……大人,小人们该死,几番锻造,虽然改进了不少,可是依旧出不了你要的好铁,火候不足,去除不了杂质,虽然百锻成钢,可是先天不足,很多都废了。”
吴应熊去看了看铁匠们用的风箱,顿时就傻眼了:明末的风箱很古老,是用木头和牛皮制成,炼铁用的还原剂是木炭,也不是焦炭,他头疼欲裂,一个人静了静之后,马首里就得到了想要的答案:要建高炉通风,升高温度,利用焦炭炼铁。因为焦炭和木炭是有区别的,焦炭火力均匀,而木炭有坚木和松木之分,难以保持平稳火力。
这时的生产条件,实在过于简陋,导致生产出来的生铁含很多杂质,加碳的标准不一,没有专业工具,铁中气泡含量过大,结构强度低,远远达不到应用要求。
经过三天的反复琢磨,在吴应熊的指导下,对照补锅炉原理,他和一批老铁匠分析炉高与炉坛、风箱与炉心的比例尺寸,以及火力调控等因素,最后决定:炉高三丈,直径一丈,风箱一丈二尺,每次用八人手扶横杆,往返跑动推拉。风箱的活塞用土粗布和鸡毛按尺寸手工缝制而成。
土高炉的草图出来后,吴应熊让砌匠用青砖为主料,用当地的灰甲泥,掺少量石灰、细黄土合水拌匀为砌料。炉心用锤反复锤糯,粘贴于炉心周围壁上,使此形成坚硬不易开裂的炉心。风箱多用古樟树、板栗树、元珠树为原料,用四圈铁箍箍紧,避勉漏气通风。
然后,他们反复试验,专攻技术难关,如看火喉大小、风力强弱、燃料添加等,边试验边实践,吸取经验教训,不断改正提高。
土高炉原来用人工送风,一推一拉,强弱不匀,根本达不到炼钢高温,后来就改成了水风车送风。
其实就创新来说,此时的大明并不比西方落后,炼钢早已有了灌钢法和焦炭炼钢法,而这些方法在西方直到工业革命之后才出现。
吴应熊作为一个穿越者,指挥他们用新技术炼出好钢,让他们不断琢磨,不断修正,多多少焦炭,炉子的火候多少合适,偏差一点,得出来的结果可能就不同了。
吴应熊直接将铁匠分为两组,告诉他们,两组之间,都根据炼出钢铁的好坏进行比对,哪一组炼得好,将来的工钱加倍,娶妻生娃朝廷都包了。
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